大榭石化100t/h低温除氧综合利用项目一次开车成功,顺利通过联合验收并正式投入运行。该项目成功投用,标志着大榭石化在余热深度利用与系统节能方面迈上新台阶。
该项目是大榭石化“十五五”期间能效攻坚重点工程之一,采用“常温真空物理除氧+余热梯级利用”组合工艺,完全替代了需持续通入蒸汽的传统热力除氧方式。实施后,每小时可减少1.0MPa蒸汽消耗约5.4吨,出水溶解氧稳定控制在7μg/L以下,远优于《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T 12145-2016)中对高压锅炉给水溶解氧含量(≤15μg/L)的要求。
在项目建设过程中,项目团队同步对凝结水及1#DCC烟气余热回收系统进行了协同优化:凝结水余热利用温度由75℃降至58℃,1#DCC烟气温度由168℃降至158℃。通过实施跨装置余热耦合利用,进一步提升了全厂低温热源的梯级利用效率。经初步测算,项目投运后,每年可节约标煤3874吨,减少二氧化碳排放10620吨,实现年降本约798万元,为炼化行业应用新型节能装备与技术实现深度降碳提供了有益示范。
该项目的顺利投产,是大榭石化践行绿色低碳发展战略、全力推进节能降耗的关键举措,也为炼化行业通过工艺优化与系统集成实现能效提升树立了可复制、可推广的工程范例。下一步,公司将继续推进全厂能量系统优化与绿色低碳技术集成应用,为构建清洁、高效、可持续发展的现代化炼化基地持续注入新动力。
来源:大榭石化信息平台